IGCC実証試験は、ガス化炉に点火した2007(H19)年9月から2011(H23)年3月までの約3年7ヶ月にわたり、下表のスケジュールで実施し、当初目標としていた指標を概ね達成することができました。
また今後は、2011(H23)年度から2012(H24)年度末までの2年間、新たな課題への対応とIGCC技術の成熟化に向けて、主として信頼性、経済性、炭種適合性に関する検証試験をさらに進め、円滑な商用化へつなげていく計画です。
検証項目 | 内 容 |
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1) システムの安定性 | プラント異常時において安全に停止できること、また石炭ガスを安全にハンドリングできることを検証する。 |
2) 設備の信頼性 | 信頼性確認のため最低2000時間の連続運転(夏季3ヶ月間相当)を行う。 |
3) 炭種適合性 | 設計炭以外にも複数の炭種を用いて運転を行い、将来の商用機設計に資する特性データを取得する。 |
4) 高効率性 | 目標熱効率の達成により、IGCCの最大の特徴である高効率性を検証する。 |
5) 耐久性 | 長時間運転と開放点検により、設備の耐久性を検証する。 |
6) 経済性 | 運転実績に基づいて、商用機における建設費・運転費・保守費等を総合的に評価し、経済性を評価する。 |
1) システムの安定性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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システムの安定性を確認目標達成 |
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2) 設備の信頼性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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連続運転の目標は達成したが、今後も継続して中長期的な耐久性等の検証をしていく目標達成 |
3) 炭種適合性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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設計炭以外の3炭種の運転状況を分析し、商用機設計に資するデータを取得 ガス化炉後流熱交換器(SGC)伝熱管に詰まりが発生する場合がある 炭種性状に応じてトラブルの発生防止など様々な対応が必要なことが判明目標達成 |
4) 高効率性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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高効率性を確認目標達成 |
5) 耐久性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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実証設備のIGCC構成が妥当であることを確認したが、今後も継続して中長期的な耐久性等の検証をしていく目標達成 |
6) 経済性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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発電原価として微粉炭火力と同等以下となる見通しは得られる可能性あり。但し修繕費については、コスト低減に向けて今後の精度向上が望まれる目標達成 |
1) 信頼性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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目標達成 |
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2) 炭種適合性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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目標達成 |
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3) 経済性
検証内容(概要) | 実証試験結果(概要) | 評 価 |
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目標達成 |
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